專業(yè) | 濾筒在高溫除塵中的應用
來源:http://pwggg.cn/news/165.html 發(fā)布時間:2018-03-26 點擊:1058
與傳統(tǒng)的高溫除塵應用中的濾袋相比,高溫濾筒采用褶式結構,在同樣的處理風量下具有更大的過濾面積,更低的過濾風速,從而降低了除塵器的阻力,并且具有更低的顆粒物排放濃度;給出了高溫 濾筒國內首次成功應用的工程案例。
隨著人類環(huán)保意識的提高,以及節(jié)能降耗和節(jié)約日趨緊張的土地資源等要求的提高,濾筒除塵器逐漸成為工業(yè)袋式除塵器的首選升級替代品,在國內外除塵行業(yè)得到越來越多的應用。與傳統(tǒng)的袋式除塵器相比,濾筒除塵器具有有效過濾面積大、阻力低、低排放、體積小、使用壽命長等特點,成為工業(yè)除塵器發(fā)展的新方向。
目前,在燃煤鍋爐、水泥窯的窯頭、窯尾等高溫過濾行業(yè)中,濾袋應用最為廣泛。而高溫濾筒屬于近年來的新興產(chǎn)物,在國內尚無成功應用的工程案例。
1 高溫濾筒
高溫濾筒結構如圖1所示,采用計算長度的濾料折疊成褶,首尾與端蓋連接成筒。濾筒的總長度為2m。
濾筒內部采用金屬網(wǎng)圓筒形內襯支撐,上、下分別與頂端蓋和底端蓋連接。濾料的外側布置一定數(shù)量的包箍帶,保證褶型濾料在噴吹清灰時不發(fā)生變形。濾料為硬挺水刺濾料。
2 項目概況
河北承德某熱力公司是以供暖及余熱發(fā)電為一體的企業(yè)。項目建設初定為濾袋除塵與石灰石-石膏脫硫的尾氣綜合治理方案。但由于后期產(chǎn)能擴容,循環(huán)流化床鍋爐主蒸汽流量從最初的150t/h增加至190t/h。原有濾袋除塵器在整個供暖期間超負荷運行,并最終導致除塵器壓差過高,鍋爐內出現(xiàn)爐內正壓的工況。詳細的除塵設備參數(shù)如表2-1所示:
3 項目擴容改造方案
由于除塵設備設計偏小,且客戶場地沒有空間增加除塵器艙室,為了提高產(chǎn)能擴容后的除塵設備的處理能力以及降低設備阻力,因此將原有的濾袋全部更換為具有更高過濾面積的濾筒。改造后的除塵設備參數(shù)見表3-1。
另,通過對除塵器內部流場CFD分析對比得知,將濾袋替換為濾筒后,內部流場大為改善,大幅減少濾芯底部的沖刷,提高了使用壽命。在濾筒的下方區(qū)域形成較大的灰塵沉降區(qū),利于大顆粒的預沉降,除塵效果更加優(yōu)異。
濾袋
4 項目改造結果
濾筒相較于濾袋,不需要安裝袋籠,并且濾筒的長度只有2m,安裝的便捷性遠大于濾袋,在單室離線的狀態(tài)下即可更換,節(jié)省了安裝維護時間和人力成本。
改造完成前后對比圖
改造完成后,分別記錄了在鍋爐滿負荷和低負荷狀態(tài)下的除塵器壓差情況,并與同樣負荷下的使用濾袋時的設備壓差進行對比,結果如圖4 所示。
(a) 平均產(chǎn)氣量180t/h 除塵壓差對比
(b) 平均產(chǎn)氣量120t/h 除塵壓差對比
圖4
從圖4 可以看出,在鍋爐產(chǎn)氣量為180t/h 時, 使用濾筒較濾袋的壓差下降約18%;在鍋爐產(chǎn)氣量為120t/h 時,使用濾筒較濾袋的壓差下降約33%, 此時除塵器的壓差僅為480Pa左右。
5 結論
通過此次除塵設備的擴容改造前后的運行結果對比,可以得出以下我公司的高溫濾筒與濾袋相比的優(yōu)勢:
1)具有更大的有效過濾面積,體積小,占用空間少。
2)安裝濾筒后的除塵器阻力更小,解決了客戶的爐內正壓問題,更進一步降低了風機的能耗。
3)粉塵排放濃度更低,在設備密封性能良好的前提下可以實現(xiàn)超凈排放。
4)在無需對設備本體進行改造和停爐的前提下,即可對除塵器進行快速化擴容改造,減少了設備的運行維護時間。
另外,在相同的過濾面積下,濾筒除塵器比常規(guī)的濾袋除塵器體積和重量可減少30%以上,將大大節(jié)約現(xiàn)場設備布局空間,降低了廠房設計載荷, 并減少了除塵器的制作成本
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